日韩精品91福利,99久久精品国产亚洲av,黄色国产免费观看,国产仑乱无码内谢,日韩免费aV网天天加勒比综合,日韩精品内射视频免费观看,中文在线第一页欧美性爱视频乱码,男人狂躁进女人免费视频vr,日韩AⅤ无码久久精品毛片模特

主宣傳圖片

聯系我們

010-8242 5078
134 6667 4681

專業知識

免費咨詢 4006789872

煤磨系統以及回轉窯燃燒器的改造研究

作者:李芝順,張建業,王少武,楊立軍,侯素芹 單位:山東鋁業公司水泥廠

摘要:摘自《水泥》我廠Φ4.5m×lOOm日產960t的濕法短窯一直使用單風道燃燒器和煤磨廢氣直接入窯的燃燒系統,熟料熱耗高、產量低。2002年6月份,對煤磨系統及燃燒器進行了改造,節能和經濟效益顯著。
我廠Φ4.5m×lOOm日產960t的濕法短窯一直使用單風道燃燒器和煤磨廢氣直接入窯的燃燒系統,熟料熱耗高、產量低。2002年6月份,對煤磨系統及燃燒器進行了改造,節能和經濟效益顯著。

1 存在的問題
  改造前煤磨及窯頭系統工藝流程見圖1。


  生產中存在的問題:
  1)煤磨廢氣和窯一次風共用1臺風機,造成2個系統互相干擾。如一次風增大時,磨內風速快,煤粉細度粗,臺時產量高;反之,磨內風速慢,產品細度細,臺時產量低。若打開冷風門增加風量,對煤磨的烘干能力和臺時產量影響更大,互相干擾使煤磨和窯系統操作不穩,難以達到 佳工藝狀態,限制了煤磨臺時產量的提高,煤粉細度也在10%~15%(80μm篩余)范圍內波動。
  2)單風道燃燒器廢氣用量大、黑火頭長、燃燒不完多,熟料熱耗高。據熱工測定,窯正常生產用煤灰分25%、揮發分>25%時,噴煤量在12t/h,此時一次風占燃燒空氣總量的30%。當煤灰達到30%以上時,一次風比例必須達到35%,否則就會出現風煤混合不均,燃燒狀況不佳的現象。過多的使用煤磨廢氣,致使入窯二次風比例降低,熟料熱耗升高。單風道燃燒器黑火頭長度一般控制在500mm左右,但該窯黑火頭長度在1.5m,煤粉燃燒速度慢、燃盡率低,未燃盡的部分煤粉粗顆粒沉落在熟料中,另一部分則被廢氣帶走在窯后部燃燒,使窯尾溫度達到300℃。

2 改造措施
  根據系統存在的問題,決定將煤磨和窯2個系統分開,以解決工藝調整過程中的互相干擾問題。同時使用新型燃燒器取代現有單風道煤粉燃燒器。
  1)煤磨安裝袋式除塵器。窯與煤磨系統分開,必須解決廢氣達標排放問題。為此投資60萬元,在煤磨細粉分離器后安裝1臺CGN—14型煤磨袋式除塵器,并重新配置了排風機。廢氣由細粉分離器出來進入袋式除塵器凈化處理后排入大氣,粉塵排放濃度50mg/m3。同時拆除細粉分離器到窯頭鼓風機的管路、設備。為了滿足煤磨提高產量后對細度的要求,降低了煤磨平均球徑 。 改造后工藝流程見圖2,系統主要設備見表1。
表1 煤磨系統主要設備

煤磨Φ2.6m×7.2m.產量17t/h
袋式除塵器CGN-14過濾面積940㎡ 處理風量45000-56000m3/h
排風機9-26M12.50D右90-7.99~-9.72kPa 風量33541~5869S7m3/h

  2)使用新型雙風道燃燒器。選用KBN380新型雙風道煤粉燃燒器。該燃燒器除具有多風道燃燒器的優點外,更主要的是消除了燃燒帶局部高溫現象,使火焰溫度分布更合理,有利于窯的長周期運轉。 KBN系列新型雙風道燃燒器有效地克服了多風道燃燒器的不足。具有以下優點:
  ①取消了內風風道,采用可調式旋流器,使外風道旋流強度可以根據窯煅燒工況隨意調整。
  ②由于明顯增加了環形射流厚度(是三風道燃燒器的2倍)。新型雙風道燃燒器可延緩煤粉和二次風混合速率,降低火焰峰值溫度,有效地延長燒成帶耐火磚壽命。
  ③取消了傳統多風道燃燒器的內風和外風調節閥門,使系統變得簡單,并可節省一次風機電耗約30%。
  ④火焰形狀主要通過位于傳動箱上的手輪調節,由位于齒輪箱上的指示儀指示,火焰控制十分簡單、好確。燃燒器外形見圖3。  3)在煤粉螺旋喂料器下安裝1臺KP200-1型螺旋泵,羅茨風機通過螺旋泵將煤粉送至雙風道燃燒器做內風,外風由高壓離心風機供風,見圖2。系統主要設備見表2。
表2 改造后系統主要設備及參數

KBN380雙風道燃燒器 大送煤量20t/h, 大能力380GJ/h
L72WD羅茨風機流量80.6m3/min,多壓29.4kPa
Y2-10高壓風機流量150m3/min,多壓25.6kPa

3 效果
  1)臺時產量提高,節煤效果明顯
  入磨熱風溫度由380~400℃提高到450~500℃。煤磨可根據原煤水分、易磨性,自由調節風量而不受窯前的影響,臺時產量大幅度提高,粉磨電耗下降。
  經過3個月運行,雙風燃燒器燃燒穩定,火焰長短可通過轉動手柄靈活調節,煤粉燃燒速度快、燃盡率高、黑火頭縮短至400~500mm,回轉窯操作穩定,快轉率(≤60s/r)達到50%以上。節煤效果明顯,喂煤螺旋輸送機電動機頻率由30~35Hz下降至25~30Hz,實物煤耗由280kg/t降至260kg/t;下料量88%~90%提高到90%~97%,臺時產量由40t/h提高到43t/h。窯尾溫度由280~320℃下降至240~260℃。改造前后工藝技術指標對比見表3。
表3 改造前后工藝技術指標

時間煤磨臺時產量/(t/h)煤磨細度(80μm) /%回轉窯臺時產量/(t/h)喂料量 /%熟料實物煤耗 /(kg/t)窯尾溫度 ??? /℃回轉窯快轉率 /%
改造前1310~144088~90280280~3200
改造后168~104390~97260240~26050

  
2)節能和經濟效益顯著
  整個技改投資約100萬元。技改后年節煤146萬元;煤磨臺時產量提高后,年節約電費20萬元,窯臺時產量提高產生效益67萬元,合計年產生效益233萬元。     



上一篇文章:四通道回轉窯燃燒器的開發、研制與應用
下一篇文章:三通道燃燒器設計計算的半經驗方法與推導



查看更多>>工程現場(展示工程現場,您知道我們更專業)

千點熱頁腳logo

版權所有:千點熱
給我們發郵件:SALE@QIANDIANRE.COM
京ICP備12052892號-1

公司主要經營燃燒器進口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器油泵火焰探測器伺服馬達點火變壓器電磁閥油嘴點火電極調節閥壓力開關檢漏燃油過濾器燃氣過濾器